对熊岳—复县泵站管道清管周期的探讨
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摸清管道结蜡规律确定最佳清管周期是实现管道多输油、低消耗、提高经济效益的重要课题。现就铁大线熊岳一复县泵站间管道结蜡周期问题谈些看些。
一. 熊岳——复县泵站间管道输油情况分析
熊岳泵站是铁大线的一座中间站,自1975年投产到1979年管道没进行过清蜡。管壁总厚度达26毫米,摩阻上升了10公斤/厘米2多,管道效率下降到80%,每日耗电1.5万度。1980年实施清管后,输油量大大提高。1980年到1982年三年间每年都比1979年多输100多万吨原油,油电消耗也大幅度下降。
在1981年10月和1983年3月,曾在该管段进行两次机械清管器清蜡效果测试。结果表明,管壁结蜡基本清净后,熊岳站日输油量即已达到并超过了设计能力。但是从目前输油和清管中,笔者认为还有下列问题影响着管道的经济运行。
1 管段结蜡严重,结蜡速度快
输送油温在大庆原油结蜡的高峰区, 且该管段穿河多, 沿程散热大,致使结蜡速度较快。大庆油含蜡21.5%, 析蜡温度为40.5~38.5℃。在加热输送条件下, 油温在45~30℃(壁温37~25℃)范围结蜡尤为严重。在析蜡温度附近的一定温度下,油温与壁温之差越大、壁温越低, 该处的原油析蜡过程亦愈加剧。查阅运行资料, 熊岳站出站油温多在45~48℃, 复县站. 进站油温多在38~41℃。因此管段结蜡是严重的,结蜡速度也是较快的。在多数时间里该管段处于结蜡增阻状态下运行。
2 管道尚未实现滿载和均衡输送
由于年供油计划安排不均、月度计划多变、管道首末站储油能力调节性差等原因,以及产运销三个环节出现的问题,造成管段有40%以上的时间不满载运行,有30%以上的时间不均衡输送,铁大线输量波动系数在±8%左右。1982年熊岳泵站三台机组运行时间仅占全年天数的79%。管道运行状况变化之大,致使管道结蜡变化也较大。
3 清管还没有做到周期化
由于输量和运行条件等多方面因素的变化,实现周期化清管有不少困难。不少时间只把请蜻作为完成输提计划的临时措施。198年焦岳至站发珠站次, 但其中就有4个月没有发球,面有一个月却发球7次。1982年熊岳站发球21次,有两个月夜发球,有三个月各复一个课。
二. 关于熊岳——复县泵站间管段清蜡周期问题
清蜡周期受着多方面因素的影响。尤其是在目前输送条件下,确定一个管段的合理的清蜡周期需要作很多试验,要对输油运行情况作大量的综合分析。今就该段清蜡周期问题试谈一些个人看法。
1 确定清管周期的原则
清管周期是指这次清管到下次清管的间隔时间。清管周期应根据管道的最佳运行,即高效、低耗、安全运行条件来确定。在满足输量要求的同时要考虑到不均衡输送, 在降低油、电消耗的同时又要控制好运行参数。此外还要注意到季节的不同,管道长期不满载运行和清管中管段的状况变化等等。
2 确定清管周期的管段增阻界限
(1) 排量、管压和管径变化的关系 熊岳一复县站间管段排量,管压和管径变化关系如表 1、表 2所示。
表 1 排量不变管径和管压的关系表 2 管压不变排量和管径的关系经过计算和生产实践我们发现,该段管壁结蜡厚度增加2毫米,管道摩阻将增加1公斤/ 厘米2,排量相应下降40米3/时。考虑最佳运行条件, 对于该段增阻达到1.5~2.0公斤/厘米2实施清管较为合理。
(2) 熊岳——复县站段结蜡速度 据1981~1982年该段清管和实际运行参数分析表明, 该段管道结蜡速度平均每天为0.42~0.68毫米,一般为0.5毫米。但多数管段结蜡情况证明,清管后结蜡速度要快些(如表 3)。
表 3但是在常规输量和运行参数条件下, 当管壁结蜡30毫米左右时, 其结蜡速度就很缓慢了, 摩阻也无明显的上升。据分析这是由于结蜡层起到保温作用,壁温接近油温,使析蜡过程大为缓慢所造成的。
(3) 一次清管管壁结蜡厚度的变化 一次清管能清除管壁多厚的结蜡?这个问题不但与发球的类型、质量、管段结蜡厚度有关,而且与两次清管间隔时间、运行参数、季节变化等多方面因素都有关系。据该段1981~1982年清管统计分析(见表 4),结果大致如下:
表 4a.使用泡沫球一次清管清除管壁结蜡(含凝油层) 2毫米多,摩阻下降0.7~1.0公斤/ 厘米2左右。
b.机械清管器清管一次,可清除管壁结蜡(含凝油层) 5毫米左右,摩阻下降2.5公斤/ 厘米2左右, 连续消3~5次,管壁结蜡基本清净,排量达到甚至超过设计能力。
3 结论
该段在基本清除管壁结蜡的基础上, 对于熊岳出站油温48±1℃、复县进站油温38±1℃和相应管压运行条件下, 就不同排量而言, 清管周期分别为: 5.6万吨/日, 7~10天; 5.3万吨/ 日,10~15天; 5.0万吨/日,20天。在不均衡输送条件下,输量为5.0万吨/日左右时,每月清管次数拟为1或2次。
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表 1 排量不变管径和管压的关系
表 2 管压不变排量和管径的关系
表 3
表 4
计量
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