沧临线整治清管
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沧临输油管道(ϕ529×7) 投油以来,沿线大多数固定墩产生了位移,甚者被推碎;一些弯头、斜口及跨越管段严重变形;管内结蜡凝油现象严重,摩阻增加1倍左右,输油能力仅达到设计能力的53%左右。为了改善线路状况,恢复输油能力, 于80年5月~10月对线路进行了全面整治。
现仅以沧州首站至东光泵站线路整治、清管情况介绍如下:
一. 线路整治概况
该段线路长63.2公里,原有跨越工程19处(总长约1040米)、穿越工程5处(总长约130米)。整治中将原跨越工程5处改为穿越工程(共约247米),穿越中还采用了弯曲半径为45 Dg的冷弯弯管20段;埋深不够的管段加深敷设,长约1500米;更换弯头、斜口14个(半径R= 4 Dg, 不包括跨越改穿越部份)。整治后沿线弯头最小曲率半径为2.5Dg, 变形不大于9.3%。新做钢筋混凝土固定墩(100吨)8个。同时,在各站增添了清管设施,为清管准备了有利条件。
二. 清管经过
整治前先进行了热水扫线,然后割口配管。在各割口处检查了结蜡凝油情况。站间各点结蜡情况见表 1。
表 1从表中可以看出:靠近出站口一段没有积蜡现象,进站端积蜡现象较轻,而站间一段积蜡最严重。
10月18日投油前全线以热水扫线升温,同时进行清管。18日0:50自沧州首站发清管器,经27小时,于19日凌晨3:50在东光站外450米处指示器被蜡块触动报警开始,至当天中午12:50收清管器,在这9小时内,站内接收筒前指示器报警4次,每次均需改为接收清管器流程,打开临时排污阀门放空,都排出结蜡凝油及油沙混合物,总计有15米3左右。图 1为排出的污物,此外,还清除出铁锹一把、电焊条、ϕ529管子铁边、砖头等物。
这次清管使用的清管器是炮弹式泡沫塑料清管器,外径530毫米,长度1.02米,清管器表面沿轴向斜贴宽50毫米、厚10毫米的钢刷布条,条间距离10毫米,形成斜向沟槽,无专用泄流孔。图 2为清管器出筒状态。
清管器由沧州首站到达东光站运行了36小时,实际输水量为1.48万米3,比计算管容(D内当=485毫米) 1.17万米3多输水0.31万米3, 比理论管容(D内=515毫米)1.32万米3多输水0.16万米3;比预计时间晚到站8~9小时。
三. 效果和讨论
经过整治、清管,收到了一定效果。整治前管道输送效率仅有53.35%;整治清管后达到70.18%, 提高了16.83%, 见表 2。从表 2还可以看出,当输油量为972米3/1时,清管后管压下降12.4公斤/厘米2,如果按此数据推算节约电能,全年可节约408.7万度,即全年可节省动力费40余万元。
表 2 清管前后管道输油能力比较通过这次清管试验,暴露了一些问题,需要解决。
1. 清管器
泡沫塑料清管器有良好的通过性能与一定的清蜡效果,对于积蜡严重、变形厉害的老输油管道有它独到之处。但是存在着强度低、不能重复使用、价格较贵等缺点。这次清管后,清管器头部有一个口子,长200毫米;柱体外表面也被划开一个口子,长约400毫米;钢刷布有的被撕开,柱体已变成不规则椭圆,不能恢复原状。要想克服上述这些缺点,必须采用机械式清管器。
2. 清管器的跟踪定位
跟踪设施有两种。一种是就地指示器,沧临线就是用的这种。这种指示器施工复杂、管道开口多、占地大,需要管理、保护。再一种就是利用发讯装置遥测,这种指示器比前一种优越得多,应该加紧研制。
站外远传指示器,是装在离进站1公里左右的地方,用来预报清管器即将到站的信号系统。这次用的是机械式摆锤指示器,基本上是成功的;但存在着容易漏油或卡死不动作的缺点。这类指示器的性能要求,应达到动作准确灵活、自动复位,并在管线输油情况下能更换易损件。在没有遥测设备的情况下,这种指示器还是可用的。
3. 全开式阀门
这次用的是QF—Dg500液压球阀, 由于设备质量差,存在开关不灵活,密封性能不可靠的缺点,不得不在球阀前加装闸阀作为保护措施。这既不经济、也不符合设备性能及工艺要求。
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表 1
表 2 清管前后管道输油能力比较